TC18模锻件断裂韧性不合格原因分析及工艺改进研究
摘要:针对TC18钛合金模锻件存在断裂韧性不合格的现象,通过形成机理分析原因并进行工艺改进,得到合格的断裂韧性数值。结果表明:缩短荒坯出炉并摆正在模具型腔上的时间,以及采用模具型腔垫石棉隔阻热等工艺措施,降低荒坯表面金属与下模型腔冷却温差,保证荒坯表面金属锻压延展的可变形量,均为改善TC18 模锻件断裂韧性的明显手段。
关键词:TC18 钛合金;锻件;断裂韧性;准β锻造
1 引言
TC18 是一种新型的高合金化α+β两相合金材料,其名义成分为Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr
-1Fe,兼备β钛合金及α+β钛合金的性能特点,具有很高的强度和韧性,且淬透性非常优异[1-2]。这些优势使得TC18 合金广泛应用于航空工业,常用于制造飞机机身和前后起落架上的高承力结构件。由于TC18钛合金锻件使用在飞行器高承力结构位置,故对其组织及力学性能的要求较高[3-4]。TC18钛合金锻件组织形成较为复杂,其中α相及β相的形态及组成分布都会影响锻件性能,为生产出合格锻件保证锻件质量,对锻件工艺方案制定以及锻造过程的工艺控制
带来了新的挑战。
本研究针对某TC18模锻件断裂韧性不合格缺陷进行机理分析,并针对性的提出工艺改进措施,探索制备高质量TC18模锻件的一条有效途径。
2 试验材料、设备及方法
2.1 试验材料
本试验以弧形且带拐弯小头部分模锻件实体做为试验材料,锻件三维形貌以及外廓尺寸见图1,锻件长度方向尺寸较长(961mm),而横向截面的宽度(76mm)、厚度(86mm)尺寸较小。锻件取试样图见图2,要求的断裂韧性值为K1C≥60MPa.m1/2,测定T-L方向四个断裂韧性数值分别为57.9 MPa.m1/2、59.4 MPa.m1/2、56.1 MPa.m1/2、58.3 MPa.m1/2韧性断裂,出现断裂韧性不合格现象。
图1 模锻件三维外形
图2 模锻件断裂韧性取样位置图
2.2 试验设备
试验设备采用1000T快锻机制坯,8000T电动螺旋压力机进行锻造。
2.2 锻造试验工艺参数
2.2.1 锻造流程
锻造流程如下:
2.2.2 锻造试验工艺参数
锻件制坯加热温度为Tβ‐35℃,保温130min后制荒坯,制坯加热曲线见图3。自由锻制坯采用单面压缩法拔长,每锤送进量150-200mm,每锤下压10mm,每锤间隔2-3s。随后将炉膛预热至Tβ‐30℃保温20min以上进行装料,保温70min后随炉升温至Tβ+15℃并保温30min再出炉进行准β模锻,准β加热曲线见图4,准β模锻第一锤轻压定位,第二锤变形量10%,第三锤变形量10%,第四锤变形量15%,终锻温度≥720℃。锻后铣去残余毛边1mm-3.5mm,并进行表面油污清理。
锻件采用退火态交付,热处理工艺采用840℃加热保温150+30min,随炉降至750℃后保温150+30min,再空冷至室温后加热至605℃保温300+300 min 后空冷至室温。
图3 制坯加热曲线 图4 准β锻造加热曲线
3 断裂韧性不合格的原因分析和工艺改进研究
3.1 断裂韧性不合格的分析
对锻件进行了低倍和显微组织检测,锻件横向低倍检测结果如图6所示,从低倍照片上可以看出,模锻件下模区域表面部位晶粒较粗,而上模区域无此现象(见图5),故排除自由锻制荒坯时锻造过程的影响,判定主要问题在准β模锻生产过程上。同时用金相显微镜查看该区域的显微组织,发现该区域显微组织晶界未被充分破碎(见图6),变形程度较小,按锻件标准显微组织评级图评级为7~8 级,粗大的晶粒会造成断裂韧性出现不合格。
图5 模锻件加工件低倍照片 图6冷模组织区域显微组织照片
3.2 工艺过程对断裂韧性的影响
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