炼化企业燃料气计量问题及对策
炼化企业燃料气 计量问题及对策
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司宁波 315000)
摘要:文章分析某公司历年来燃料气计量,主要是节流式差压流量计计量案例,针对存在的问题,结合现场实际工况,提出在现有工况条件下解决变组分气体计量的对策和方法,并在实施基础上进行验证分析。
关键词:燃料气 节流式差压流量计 补偿
某公司炼油装置年消耗的燃料气总量约60万吨,占炼油总能耗30%~40%,按3000元/吨计算,一年燃料气消耗就达18亿元。按流量计准确计量并真实考核,实现节能降耗,是当前计量工作的一项非常重要的举措,尤其是在当前节能低碳、绿环保的新形势下,燃料气的准确计量,显得更为重要。某公司装置燃料气计量配置中,节流式差压流量计占70%,质量流量计占23%,超声波流量计占7%。本文主要分析节流式差压流量计变组分气体计量问题、对策展开分析。
1节流式差压流量计工作原理
节流式差压流量计由节流装置、引压管、差压变送器和流量二次仪表组成,因其结构简单、牢固、性能稳定可靠、使用期限长、价格低廉等特点,在目前的工业生产中,节流装置被大量应用,常用的节流装置有标准孔板、标准喷嘴、文丘里管等,根据国际GB/T 2624,对于标准节流装置,压差与流量的函数关系式[1]为:
式中:qm为质量流量;C为流出系数;为孔板孔径与管道内径之比,=d/D;为可膨胀系数,当流体为不可压缩性流体时;d为孔板开孔直径;ΔP为节流元件前后的差压;ρ为节流件入口端流体密度。式(1)是基于额定工况下设计条件下,即流出系数 C、可膨胀系数、节流件入口端流体密度ρ为定值时,质量流量qm与节流元件前后的差压ΔP成正比,但在实际测量过程中,当测量介质温度、压力、组分变化时,流出系数 C、可膨胀系数、节流件入口端流体密度ρ均会发生变化,质量流量qm测量值将造成偏差,某公司曾组织过一次公司炼油装置燃料气节流式差压流量计调查,对节流元件前后差压ΔP、节流件入口端流体密度我等的花儿都谢了变化分析如下:
2节流式差压流量计测量问题
2.1差压的测量及其误差对qm的影响
节流元件前后差压ΔP的测量由差压变送器来完成的,差压变送器经过一系列的改进,其测量准确度已不断提高,大部分差压变送器准确度最高可达0.075%,随着差压变送器准确度的提高,差压变送器本身准确度对差压测量的影响已变得微不足道。正确安装和使用差压变送器以真实地反映差压的大小,便成了我们更应关注的问题。根据公式(1),在不考虑其它参数变化的情况下,当差压引起的误差在±0.25%,流量的误差在±5%;当差压较小时,差压的较小误差或者说差压有较小的变化,流量就有较大的变化,即在小流量时,差压微小测量误差将对流量测量造成较大的误差[2]。
2.2小流量计量不确定度计算
一般我们要求工艺操作流量计大于满量程30%,这样节流元件前后的差压ΔP约为满量程10%可保证测量准确度,但某公司工况操作流量小于满量程30%的情况较多,如某台仪表差压设计量程为0~16.16kPa,但实际差压仅为0.2kPa,实际工艺流量只有满量程的9%,又如某台仪表,差压量程为0~9.81kPa,实际差压仅为0.06kPa,实际工艺流量只有满量程的8%,从而产生较大的计量误差。
2.2.1小流量状态下计量不确定计算
根据GB/T2624.2规定[3],节流式差压流量计计量不确定度由差压测量不确定度可膨胀系数不确定度荒的拼音流出系数不确定度组成。以第一台表为例,差压变送器准确度等级0.075级,差压量程为0~16.16kPa,节流件正端取压口压力值为0.2kPa,内径81mm、开孔直径46.62 mm计算:
差压测量不确定度 为:
(2)
式(2)中ξΔp为差压变送器准确度等级,ΔPmax=差压量程上限,kPa,ΔP为节流元件前后的差压值,kPa;
流出系数不确定度 为:按照GB/T 2624.2-2006规定[3],本例中0.2≤β≤0.6,所以: =0.5%。
可膨胀系数不确定度 为:按照GB/T 2624.2-2006规定[3],可用下列公式计算:
(3)
式(3)中ΔP为节流元前后的差压值,kPa;K为等熵指数,本例取1.4;P1为节流件正端取压口压力值,kPa。
标准不确定度计算:则该例测量不确定度 + +1/2
〔(4.04)2/4+0.52产能管理+0.000008221/2=2.08%提速快的车
本案例测量系统不确定度2.08%,已大于节流式差压流量计不确定度1.5%。
2.3安装和使用过程问题
除小流量造成的计量偏差外,下列原因导致偏差更大[4],如差压变送器带开方功能,但DCS也设置开方,使得输出偏大;引压管内漏或带液;平衡阀内漏;差压变送器零点漂移;节流件磨损、变形;孔板装反等造成节流件差压值偏差。
2.4节流件入口端流体密度ρ对qm的影响
炼油装置燃料气的组分比较复杂,密度变化很大,特别是临氢装置的废氢进燃料气系统以用气柜回收的燃料气,经分析历史数据,其标准密度变化幅度达(0.4~1.2)kg/m3,而且燃料气的压力变化也较大,个别计量点达(120~300)kPa,温度波动幅度相对较小,因此,受组分、压力、温度影响,节流件入口端流体密度ρ变化将直接影响qm[5]。如某装置FE8210节流式差压流量计,原设计标准密度为1.261kg/m3,但实际标准密度却只有0.6643kg/m3,仅仅因密度变化造成测得流量比实际小约32.20%。经调查,在该公司炼油装置节流式差压流量计中,工况密度导致约68.8%的流量计不确定度无法满足节流式差压流量计不确定度1.5%要求。
2.5未实施温度、压力补偿或补偿错误
叛逆者剧情经调查,某公司约1/5流量计存在二个方面的补偿问题,一是在生产管理系统实施温压补偿了,但补偿公式使用错误或参数错误,如:某装置的一台流量计温压补偿公式使用错误,因公式使用错误引起目前测得流量比实际大约8%,另一台流量计其设计温度为40℃,设计压力为0.4MPa;但补偿公式内使用了90℃及0.5 MPa进行补偿,因补偿参数错误引起目前
测得流量比实际小约3%;二是在DCS中已有补偿但在统计系统又重复实施温度与压力补偿。
3 对策与措施
3.1节流件差压值偏差
3.1.1小流量测量措施
如果正常气体测量10:1量程比可满足工艺要求,则将工艺管线及节流件缩径,以满足流量计不确定度1.5%要求[6]。反之,要获得更大的量程比对,可采用双量程差压式流量计,分别各引入低量程、高量程差压变送器和具有双量程演算功能的二次表,从而大大提高低差压段流量的准确度。
3.1.2安装和使用过程导致节流件差压值偏差,需采取的措施本文不做阐述。
3.2节流件入口端流体密度偏差措施
3.2.1为解决温度、压力影响流体密度问题,经式(3)计算流出系数0不确定度0.5%、可
膨胀系数不确定度可忽略不计,因此,在忽略流出系数、可膨胀系数前提下,根据式(1)可推导出压力、温度对流体密度补偿修正公式[7]
(4)
上式中,qv实、qv为0℃、1个大气压条件的标准体积,qm实、qm为质量流量,Pm为工况条件下绝对压力,P为设计条件下绝对压力 ,T为工况条件下绝对温度,T为设计条件下绝对温度。
3.2.2解决气体组分变化影响流体密度问题,根据式(1)可推导出气体组分对流体密度补偿修正公式[8]
(5)
其中ρ、ρ分别为工况条件、设计条件时,0℃、1个标准大气压条件下的标准密度。因此,为消除温度、压力、气体组分对测量结果的影响,可在DCS系统中进行温度、压力、密度修正。
3.2.3温度、压力、气体组分补偿案例
某装置燃料气,补偿前位号FT8210.PV、补偿后位号FT8210.CPV,密度位号AI7004.PV,FT8210.PV和FT8210.CPV测量值为标准体积,补偿公式如下:
开个什么店好核算补偿后数据准确性验证:
手操器测量差压变送器差压值11.168kPa、温度TI7066:39.2 ℃、压力PI7066:0.576 MPa、燃料气分析密度:0.9546kg/m³,DCS显示流量:11.897kNm³/h。
根据GB/T2624计算方法,采用软件计算流量11.968kNm³/h,与DCS流量差量71 Nm³/h、测量不确定度为0.6%,说明节流式差压流量计测量变组分燃料气采用密度、温度、压力补偿后,可满足节流式差压流量计测量不确定度1.5%要求。

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