水电站机组检修总结(共13页)
水电站机组检修总结
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篇一:水电站机组检修报告
*****水电站
水轮发电机组检修报告
***水电建筑安装工程公司
20xx年3月
***水电站
2# 发电机组C级检修报告
设备所属单位:***水电开发有限责任公司
设备检修单位:***水电建筑安装工程公司
检修负责人:魏君
检修人员:姚爱东张伟王伟王志伟陈敏胡丽丽谌江华梁建勋于学贵王金枝阳乾海陈文金张寿银魏晗刘建伟
20xx年 3月
2# 发电机组C级检修总结报告
一、工程概述
(一)设备参数
叶塘水电站2# 发电机
制造公司:广东韶关众力发电设备有限公司,型
号:SF12-18/3300。
额定励磁电压:231V,额定励磁电流422A
额定容量 15000KVA,额定电压10500V,额定电流冷却方式:循环风冷叶塘水电站 2#水轮机
制造厂:广东韶关众力发电设备有限公司型号:
HLSGD267-LJ-186。
额定功率:12500KW,额定水头:55m,最大水头额定流量,
额定转速/min。叶塘2#调速器:
制造厂:武汉恒锐电气有限公司型号:励磁系统:
制造厂:武汉联华电气有限责任公司型号:LH-WLT02 (二)检修概况
1、停用日数:
计划:20xx年 11月 15 日到1013 年11  月25 日,共计11 d。实际:20xx年11 月 14 日到20xx 年11  月24 日,
共计 11 d。
二、简要文字总结
(一)施工组织及安全管理(修前准备及检修过程、设备定置管理情况说明)本次机组C级检修所列项目参照检修导则所
规定的机组C级检修标准项目,结合电站设备实际运行情况制定。本次检修分7个分部工程,25个单元工程,共计117项;施工
过程中按照计划工期进行控制,实行检修现场质量、安全分级负责,在施工过程中严格按照“个人无差错,班组无异常,电站无障碍”目标进行控制,检修工作中严格执行电业安全操作规程、检修规程、工作票、操作票制度和其它相关规程和制度,检修过程中未发生不安全事件。(二)检修质量管理
本次检修成立由电站组成的检修组织机构,对施工管理、质量控制和监督、安全实行全面跟踪管理。
机组检修质量管理实行班组、电站二级验收和质量评定管理,重大项目及改造项目按照三级验收要求进行,对机组检修质量进行评定,依据GB/T8564-20xx《水轮发电机组安装技术规范》、《水轮发电机组启动试验规程》和生产厂家技术说明书要求及相关技
术标准;此次检修项目质量验收评定全部为合格。(三)主要
检修项目及缺陷处理
1、本次检修主要进行了水轮机部分、发电机部分、调速器
部分、电气一次部分及电气二次部分进行了清扫、检查及消缺处理。按照计划项目全面完成,其间共完成计划检修项目86项。
2、检修项目及缺陷处理。
1)机组上导、下导、水导轴承导轴瓦进行了间隙检查和调整、轴瓦刮削。 2)空气冷却器、轴承冷却器进行了检查。
3)水轮机转轮检查中发现转轮叶片中卡二段木头,已取出,消除了隐患; 4)尾水进人门更换了部分非不锈钢螺栓,消除了隐患。
5)导水机构严密性调整、更换加长的导叶连扳连接套二处,补焊二处导叶限位块,消除了安全隐患。
水电改造验收6)更换主轴端面密封抗磨环。
7)上导、下导、水导油池全部更换新油,调速器系统用油
过滤处理 8)更换集电环碳刷3只、刷握2只,转子接地碳刷二只。 9)调速器滤网清洗,更换O型密封圈。
10)机组及调速器系统所有压力表、安全阀进行了校验。(四)
遗留问题及整改措施无
三、检修项目
(一)水轮机部分
主要对导水机构检查,对导叶端立面间隙调整(立面间隙调整采用捆绑法)、上下止漏环间隙测量,经检查上、下止漏环总间隙均大于去年初始安装值(系由于机组运行中泥沙磨损而导致间隙增大),导叶轴颈在圆周上扭转角度最大达13°,导叶端立面间隙符合规范要求;对导叶汽蚀、转轮叶片汽蚀进行了检查,未见汽蚀情况、有轻微磨损。(二)发电机部分
主要对定转子空气间隙测量检查,上部间隙最小值,最大间隙,平均间隙;对发电机定、转子进行清扫并进行绝缘检查,测量转子绝缘电阻1GΩ,定子整体吸收比为,试验数据均符合规范要求。(三)调速器部分。
调速器部分主要对调速器滤油器、紧急停机电磁阀进行解体清洗,各部件动作灵活,实验正确;油压装置主要对组合阀进行检查,对组合阀充压后进行参数校核、符合定值要求;对集油槽管路及阀门进行整体检查,对渗漏点进行了处理;
(四)电气一次部分

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