电力系统62丨电力系统装备 2021.3
Electric System 2021年第3期2021 No.3电力系统装备Electric Power System Equipment 总装机容量24万kW 。1.2 石泉水电厂在电网中的地位石泉水电厂1~5号发电机机端电压10.5 kV ,站内升压至110 kV ,经110 kV 母线通过5条出线送出,110 kV 采用双母线接线,平时经母联开关联络运行。5条出线中,3条接入汉中地区110 kV 电网,分别为石茶线、石葛I 线、石葛II 线;两条接入安康地区110 kV 电网,分别为石古线和石长线。110 kV 石茶线:由石泉水电厂110 kV 母线—茶镇变—西乡变—洋县变—汇入汉中变。110 kV 石葛I 线、石葛II 线为同塔架设双回线:由石泉水电厂110 kV 母线—葛石变,后经沙河坎变—磨子桥变—谢村边—洋县变—汇入汉中变。110 kV 石古线:由石泉水电厂110 kV 母线—古堰变—平梁变—恒口变—汇入安康江北变。110 kV 石长线:由石泉水电厂110 kV 母线—长安坝变—汉阴变—花园变—汇入安康江北变。石泉电厂作为汉中与安康110 kV 电网的联络站。2 汛期出线负荷潮流特点当出现机组满负荷运行时,经常会出现因汉中断面负荷越限,而导致石泉水电厂机组减出力,送出负荷受到限制的现象。一旦出现此种情况,对于水电厂来水,就会增大弃水的风险,造成电量的损失,给企业的经济效益带来较大影响。通过对近两年运行数据分析发现,石泉水电厂机组负荷受限时,接入汉中电网的3条线路石茶线、石葛I 线、石葛II 线均接近稳控极限运行,接入安康电网的石长线为直馈线,负荷随用户用电量增长变化,而石古线负荷倒送(出线有功功率为负值)。石泉电厂在405 m 左右水位,5台机满负荷运行时可送出负荷260 MW 。5条出线中,石茶线、石葛I
线、石葛II 线稳控运行极限为90 MW ,石长线正常负荷40 MV 左右。当石古线负荷倒送达到80 MW 时,石泉水电最大负荷将被限制在230 MW ,此时有一台机将不能满负荷运行,需要减30 MW 负荷,即每小时损失电量3万 kW ·h ,每天将损失电量72万kW ·h 。理论上月损失电量将达到2160万kW ·h ,按照标杆电价0.33元/kW ·h 计算,月经济损失将达到712.8万元。3 送出负荷受限原因分析根据运行数据分析,造成石泉水电厂送出负荷受限的原因主要有2个,一个是石古线倒送,一个是石茶线、石葛I 线、石葛II 线稳定控制限制。3.1 电网小水电挤占负荷安康电网石古线出现倒送是因为接入安康110 kV 电网的小水电较多,受持续降雨影响小水电也需要利用连续降雨的有力时机满发多发,争抢经济效益。受系统接线及运行方式影响,安康地区负荷消纳不下时,将通过石泉水电厂110 kV 母线向汉中电网输送。截至2019年6月,并入110 kV=谢—磨—沙—葛=石、洋—西—茶—石及洋葛线以下的水电厂共110座,总装机容量421.725 MW 。如表1所示。110 kV 断面以下水电开发情况统计数量(座)装机容量(MW )最大可调出力(MW )陕西省调1235258.5汉中地调216.818.48汉中地电5466.3973.029安康地调1875.3682.896安康地电3528.17530.9925合计110421.725463.8975水电大发期间,石泉电厂最大出力260 MW 、汉中地区该
断面以下小水电约50 MW 、安康地区小水电通过石泉电厂母
最新春联大全七字线送入约80 MW 。
3.2 汉中电网稳控装置限制
汉中电网石茶线、石葛I 线、石葛II 线稳定控制限制主要因为洋县供电区运行方式及存在问题。
自2009年洋县变建成投运以来,110 kV 网架结构仅在
2016年6月进行过小幅改造,通过将110千kV 洋石线π入葛石变,形成110 kV 洋葛线及石葛Ⅰ线,解决了东部电网内下
网及上网潮流迂回问题,同步缓解了110 kV 洋谢双回线重载问题,但不能从根本上解决依然严峻的断面重载问题。2014—2016年,“洋县地区安全稳定控制系统”进行过两
次升级改造,将110 kV 谢村变、城固变、贯溪变、西乡变、磨子桥变、葛石变及镇巴变作为洋县变主变及相关110 kV 线
路过载的的切负荷执行站,从技术手段上既解决了110 kV 洋西线、洋葛线、谢磨线及洋谢Ⅰ/Ⅱ线重载问题,能够有效防
止联络线过载,降低事故进一步扩大风险。但是两次稳控系统升级改造只对下网进行线路过载判定,无法对水电上送断面
劳动最光荣经典句进行控制,且“石泉机组切机装置”仅对110 kV 石葛Ⅰ、Ⅱ线、石茶线进行过载判定实现连锁切机功能。
水电大发期间,考虑同时率及水电就地平衡因素以后,仍有约340 MW 水电全部通过110 kV 葛洋、葛沙、西洋断面
上送以致断面重载。三回线路中任一回故障均会导致另两回线严重过载,极端情况单回线将带载约170 MW 、电流约910安(LGJ-300导线允许载流710A ),故该断面的运行状况完全依赖于人工监视防控。
4 解决方案
4.1 调整系统运行方式
2020年11月安康汉阴供电区新投运1座330 kV 变电站月河变。石泉水电厂及时与国网安康供电公司积极沟通协商,在月河变投运后,对安康电网运行方式进行较大调整,原石古线所带古堰变、平梁变、恒口变、江北变等安康地区负荷将倒至新投运的月河变带,石古线对端古石开关开环运行。石长线只带长安坝变部分负荷,为直馈线。运行方式调整后,正产情况下石泉水电厂将最为安康电网的备用电源,这样就解决了汛期石古线倒送的问题。
4.2 稳控配置升级改造
为进一步解决石泉电厂出力送出受限问题,需加装一套安全稳定控制系统,可以利用原有的洋县过载
切负荷稳控系统
进行升级改造。具体实施方案:以原洋县稳控系统中的110 kV
什么大型网游好玩葛石、西乡变为主站,另外在石泉水电厂侧新上一套稳控装置作为切机执行站,共同构成葛石—西乡—石泉电厂区域稳控系统。
2020年11月,将原有的洋县过载切负荷稳控系统上改造升级为葛石—西乡—石泉电厂稳控系统,石泉水电厂站内设
置FWK-C 微机稳定控制装置。
dnf 阿修罗加点5 结束语
免疫力低下吃什么好通过以上2种方案,将基本解决石泉水电厂汛期送出负荷
白宇刘萌萌恋情受限的问题。按每小时3万kWh 电量计算,汛期大发电期间,
每天将减少电量损失每天将损失电量72万kWh ,月减少电量
损失将达到2160万kWh ,按照标杆电价0.33元/kW.h 计算,机组连续满发一个月将比系统运行方式调
整和稳控装置升级改造前增加经济效益712.8万元。
参考文献
[1] 覃杰,吴红光.某调速器插装式液压阀组节流问题浅析[J].水电站机电技术,2019(12):65-67,74.
电力3期.indd 622021/4/15 13:46:25
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论