探析铝电解槽停、限电的应对措施及指标核算
探析铝电解槽停、限电的应对措施及指标核算
摘要:电解铝生产是名副其实的耗能大户,电解铝生产所需的电力消耗占了全国电力消耗的近10%,为完成国家节能减排目标,部分地区采取停、限电方式限制电解铝能耗和排放量。当今资源日趋紧张,部分电解铝企业很可能面临问断性的停、限电,如在停限电期间措施不当造成电解槽运行恶化,企业可能会面临巨大损失,因此企业很有必要提前做好电解槽停、限电期间的应对措施,使停、限电造成的损失减少到最低程度。本文就此内容展开分析。
关键词:铝电解停、限电应对措施
某电解铝厂于2010年12月30日至2011年1月7日先后停电12次、限电3次,由于限电期间采取了合理有效的生产技术条件,制定了合理的控制操作制度,使停、限电造成的损失减少到最低程度,电解槽在限电后运行平稳,依然取得了较好的生产技术经济指标。
一、限电期间技术条件调整
1.1能量补偿
采用全电压补偿,限电期问停净化减少散热。停电半小时:电压上调150mV,补偿时间:散热电压1.7*0.5/0.15=5.7小时;负荷由220降至140kA半小时:电压上调150mV,散热电压1.7*(1-烟气散热0.5)*0.5/0.15=2.8小时;从实际运行来看,在确知停电时间后提前加上补偿电压效果更好;在电解质水平整体较高情况下,可适当缩短补偿时间,防止电解槽能量过剩,炉帮化空。
1.2NB间隔
停限电期间电解槽槽温下降、电解质对氧化铝的溶解性能变差,下料问隔应适当延长3~5s,以便控制下料量,避免电解槽炉底产生沉淀。
1.3两水平
(1)电解质、铝水平都低于要求范围的电解槽:以补偿电压为主,铝量不作调整;加强电解槽的保温工作;先进行电解质热调,待槽温度上升后再补充电解质块。
(2)高铝水、低电解质的电解槽:以下调铝水平为主,辅助补偿电压;待槽温度上升后再补充电解质块。
(3)沉淀较多、低电解质的电解槽:以调整下料间隔为主,辅助补偿电压,小幅度调整铝量;加快电解质的热调力度,防止沉淀增加。
(4)出铝后电压摆的低质电解槽(炉膛不好的)两种槽型:正常的电解槽(没有发红等异常现象),以补偿电压为主,铝量暂时不作调整同时控制好下料量,加快补充电解质;有过发红等异常现象的或是高龄电解槽维持目前的状况,控制摆动幅度,铝水平暂时不作调整,但要控制下料量防止沉淀进一步增加。
二、停限电期间管理规定以及应急物资和工器具管理
2.1停限电期间管理规定
(1)电解槽低电流运行期间加强值班管理,各科室、各电解厂及车间每日必须安排专人值班,全体管理人员和技术骨干必须保证手机24h开机。
(2)各电解工区及时调整电解槽技术参数,转入低电流运行控制方案,并组织人员加强电解槽巡检力度,确保不出现异常现象。
(3)加强劳动纪律管理,机组故障期间,有关人员不得请假(特殊情况,须报应急领导组批准,做好工作安排与交接),杜绝迟到、早退、睡岗现象。
(4)增加设备巡检频率,及早发现设备缺陷,将事故隐患消灭在萌芽状态。
(5)加强对槽况不好的电解槽的维护,严格工艺纪律,严格按照电解槽低电流运行技术参数控制,保障生产平稳
(6)加强效应管理,采取各种措施杜绝同时发生3个以上(含3个效应发生,杜绝系列电压、电流的急剧波动,防正对整流机组及电解槽的剧烈冲击。
(7)加强电解槽低电流运行期间的安全工作,加大安全检查力度,安全环保科及有关安全管理人员现场24h值班,防止各类违章事故的发生。
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(8)做好抢修期间的物资、工器具的充足供应以及人员的准备工作。
2.2应急物资和工器具管理
1)应急物料准备
每个工区效应棒2000根,冰晶石20t,氧化铝
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20袋(按物资调配程序)。
2)应急工器具准备
每个工区停槽工具2套,防漏护板1套,电解
质调整桶2个(由工区准备)。
3)物资调配程序
接到停限电指令→汇报公司相关领导一启动
本预案一通知电解厂(或车间)一工区申请调运物
资一生产管理部门批准调动。
三、指标核算以及预案详细措施
指标损失核算
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由于停限电对电解生产指标造成较大影响,如产量减少、电流效率下降、效应增加、平均电压升高、氟盐损失增加等,需对指标进行核算。以某217ka系列为例,从2010年12月30日开始限电,至2010年1月10日共停电半小时12次、限电半小时3次。
3.1产量损失
停、限电造成减产:0.3355*6*217*0.933*260/1000=105.9吨;限电造成减产0.3355*1.5*217*0.933*260/1000=26.5吨;降、升电流过程造成减产:6吨;合计产量损失:105.9+26.5+70.6=203吨
3.2电流效率
停限电后数天内电解槽槽温低、氧化铝溶解性差、阳极效应多、电流效率下降。有限的访问权限
3.3效应增加
本月截正到1月11日,阳极效应系数平均为0105次/槽.日,比限电前0.05次/槽.日高0.055次/槽.日。效应增加使平均电压上升、氟盐损失增加、效应杆使用量增大,生产成本上升。
3.4平均电压升高
为保持能量平衡、补偿停限电期问能量损失,在限电后设定电压上调150mV。停电半小时:电压上调150mV,补偿时间:散热电压1.7*0.5/0.15=5.7小时;负荷降至140kA半小时:电压上调150mV;散热电压1.7*(1-烟气散热0.5)*0.5/0.15=2.8小时:能量补偿使平均电压升高:150*(5.7*12+2.8*3)/24/31=15.5mV;效应增加使平均电压升高:0.055*11*30*2/60/
31/24=0.8mV;合计平均电压上升:15.5+0.8=16.3mV
预案详细措施(480kA以上)
(1)原材物料到位(冰晶石,效应棒准备到工区)。
(2)按标准加好保温料,杜绝大面冒火、阳极裸露、塌壳等现象。
(3)按要求盖好炉门、槽罩板,做好电解槽保温工作。
(4)加强电压巡视,防止低电压造成压槽,电压按系列电流自动保持,不进行极距调整。
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(5)控制效应时间,发现效应立即熄灭。
(6)电解质水平、铝水平、电解质温度分子比按技术规范有利于槽况稳定的上、下限值保持。
(7)电解作业区加强对保温料、两水平的监测。NB间隔延长3~5s,电解槽计算机自适应控制,槽控机系统要根据电流变化情况,及时调整其标准电流,当电流由490kA每降低2kA即调整一次标准电流,该项工作由电解厂(或车间)负责。
(8)提高换极、出铝速度,不允许多台槽盖板同时打开,保持热量平衡。
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某电解系列在停、限电期问经过适当的能量补偿,调整好两水平、NB问隔等技术条件,严格执行限电期问工艺制度和操作制度,避免了由于电解槽趋冷导致电解质溶解氧化铝的能力变差、槽底产生大量沉淀、电解槽伸腿大、出现炉膛不规整等限电后遗症。限电至今将近一年,电解槽生产平稳,各项经济技术指标良好,将停、限电损失降至最低,取得了较好的效果。电解铝行业是我国有金属行业的重要牵引,不过,在资源节约型社会的倡导
下,需要停限电来节省能源消耗,希望各大铝电解厂家,参考本文。

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