UO2-Gd2O3芯块制造中添加阿克蜡的
工艺条件及实验验证
谭 耘,李海涛
(中核建中核燃料元件有限公司,宜宾644000
)摘 要:提出了在UO2-Gd2O3芯块制造中,
采用阿克蜡(Acrawax C,AKL)代替硬脂酸锌(ZnSt)作为润滑剂的制造工艺,研究了AKL添加方式及添加的AKL质量分数对含钆粉末混合均匀性、铀钆固溶行为、降密系数及杂质元素C含量的影响。结果表明:采用最终混料时添加AKL及人工清理混料器容器壁的操作工艺,可有效保证含钆粉末的混料均匀性,添加AKL对铀钆固溶行为没有影响;当AKL降密系数约为3、质量分数小于0.5%时,由AKL带入的杂质元素C能充分分解、挥发,随尾气排出,满足生产要求。验证实验表明:添加AKL后批量制备的UO2-Gd2O3芯块可满足技术要求件,从而证明了该工艺的可行性。关键词:UO2-Gd2O3芯块;阿克蜡;润滑剂中图分类号:TL21
文献标志码:A DOI:10.12061/j
.issn.2095-6223.2019.010203Process Conditions of Acrawax C and Exp
erimental Verificationin Fabrication of UO2-Gd2O3P
elletTAN Yun,LI
Hai-tao(CNNC Jianzhong
Nuclear Fuel Co.Ltd.,Yibin 644000,China
)收稿日期:2018-07-18;修回日期:2018-12-
25作者简介:谭耘(1973-),男,四川遂宁人,高级工程师,硕士,主要从事核燃料元件芯块制造工艺技术研究。E-mail:2726018738@qq
.comAbstract:The process using Acrawax C(AKL)
instead of zinc stearate as lubricant in themanufacture of UO2-Gd2O3pellets is put forward.The effects of the adding
method of AKLand the mass fraction of AKL on the mixed homogeneity of UO2-Gd2O3powder,the urani-um-gadolinium solid solubility,the density
reduction coefficient,and the content of carbon(C)are studied.The results show that the homogeneity
of UO2-Gd2O3powder can be effec-tively guaranteed by adding AKL to the final mixture and manual cleaning of the containerwall of the mixer.The addition of AKL has no effect on the uranium-gadolinium solid
solu-bility(gadolinium clumps).When the density reduction coefficient of AKL in UO2-Gd2O3p
ellets is 3,and the mass fraction of AKL is less than 0.5%,the carbon content whichbrought by AKL can be disintegrated,volatilized and discharged with tail gas to meet theproduction requirements.The validation experiments show that the UO2-Gd2O3p
ellets pre-pared in batches after adding AKL meet the technical requirements.It proved that thep
rocess is feasible.Key
words:UO2-Gd2O3pellet;Acrawax C(AKL);lubricant第10卷第1期2019年3月
现代应用物理
MODERN APPLIED
PHYSICSVol.10,No.1
M
ar.2019
制造核燃料UO2芯块通常采用粉末冶金工艺。为了使生坯块的密度分布趋于均匀,减少生坯块压制成型时与模具内表面的摩擦力、粉末颗粒间的摩擦力和生坯块的脱模压力[1],在大多数核燃料UO2芯块制造中,需加入一定量的润滑剂。通常使用硬脂酸锌(ZnSt)作为润滑剂,效果良好。但是当烧结炉长周期运行时,ZnSt在生坯块烧结过程中分解挥发出的高沸点物质由氢气从高温区带出,在经过连续推舟烧结炉的过渡区和低温区时,这些物质会产生凝结并不断累积,形成硬度很高类似石钟乳的“炉挂”,使得烧结炉过渡区和低温区的通道逐渐变小,严重时会导致芯块烧结工装(烧结舟)不能顺利通过,造成“卡舟”的严重故障。为防止发生“卡舟”故障,烧结炉在运行一段时间后,就必须停炉检修,清理“炉挂”。
阿克蜡(Acrawax C,AKL)具有良好的润滑性能,在高温烧结后形成的“炉挂”少。近年来,在核燃料UO2芯块生产中,已用AKL替代ZnSt作为润滑剂。本文借鉴核燃料UO2芯块生
产中以ZnSt为润滑剂的成功经验,开展了在生产UO2-Gd2O3芯块中以AKL作为润滑剂的工艺实验,研究了添加AKL的工艺条件,并进行了验证。
1实验材料与设备
1.1材料与试剂
UO2粉末为核纯级,ρ为0.986ρTD,ρTD表示UO2芯块的理论密度,ρTD=10.96g·cm-3。Gd2O3粉末杂质的质量分数小于2×10-6,在1 000℃灼烧1h后的相对烧失量小于1.0%,95%的颗粒或颗粒团的粒度小于10μm。Gadox粉末为化学性能合格的废UO2-Gd2O3芯块,在550℃下氧化后过80目筛(1目=1 187.5μm),氧原子数与金属原子数(铀钆原子数之和)之比为2.69。ZnSt的化学式为C36H70O4Zn,熔点为120℃,锌的质量分数为10.9%,平均粒度小于10μm。草酸铵的化学式为
(NH
4)
2C2H4
·H
2O
,颗粒平均粒度小于20μm。
AKL的化学式为H35C17COHNC2H4NHCOC17H35,95%的颗粒粒度小于10μm,在空气中当温度达到532℃时,会完全分解、挥发。
1.2实验设备
选用容积分别为130L和5L的高效混料器各1台,采用16个工位的双向自动压制旋转压机,总
压制压力为100kN,连续推舟烧结炉由冷却区、2个工作温度低于600℃的低温区和2个工作温度高于1 600℃的高温区组成。烧结炉最高温度可达1 800℃。生坯块装在烧结舟中从低温区推入烧结炉,烧结气为氢气且氢气的流向与推舟方向相反,最终从烧结炉的进料端排出。
2实验方案
2.1混料实验
采用130L高效混料器,按照设备最小混料量30kg和最大混料量90kg分别进行混料实验。混
合粉末中,ω(AKL)为0.05%,Gd2O3的质量分数为8%。添加AKL的方式有2种:第1种是在初始混料时将计算量的AKL、Gd2O3粉末、Gadox粉末及计算量一半的UO2粉末混合在一起,搅拌约40min,且不清理容器壁;第2种是在最终混料时加入AKL,即先将计算量的Gd2O3粉末、Gadox粉末及计算量一半的UO2粉末混合在一起,搅拌约40min,再加入计算量的AKL及剩下一半的UO2粉末,搅拌约80min,并清理容器壁。混料结束后,分别在混料器上层、中层和下层取样,每层分别取5个不同部位的样品,测定Gd2O3的质量分数。2.2工艺实验
利用5L高效混料器配制Gd2O3质量分数为8%的含钆UO2粉末,再添加不同质量分数的AKL进行配料,然后进行成型、烧结和检验,研究添加AKL后对UO2-Gd2O3芯块铀钆固溶(钆聚团)行为、AKL的降密系数以及杂质C含量的影响。
3实验结果与讨论
3.1AKL添加方式对混料均匀性的影响
实验测得AKL不同添加方式下的Gd2O3质量分数及采用方差分析(F法)的评价结果,如表1所列。表1中还给出了添加ZnSt作为润滑剂的相应结果。
表1中,GK801样品因各层的Gd2O3质量分数及其平均值均不满足(8.0±0.2)%的技术要求,故未对其作方差分析评价;GK802、GK803、GK804、G1701样品的F(2,12)值均小于F0.05(2,12)=3.89[2],说明混合物料组内和组间无明显差异,混合物料均匀,与添加ZnSt的G1701样品实验水平相当。
第10卷现 代 应 用 物 理
表1AKL不同添加方式下的Gd
2O3
质量分数及F法评价结果
Tab.1The Gd2O3contents and F assessment in different mixing conditions
Sample No.Adding method mmixture/kg Sampling layerω(Gd2O3)/10-2ωave(Gd2O3)/10-2 F(2,12)
GK801AKL,at the initial
mixture,not clean
the container wall
90
Up 7.73
Middle 7.69
Down 7.68
7.70
GK802AKL,at the initial
mixture,not clean
the container wall
30
Up 8.01
Middle 7.84
Down 7.79
7.88 2.94
GK803
AKL,at the final
mixture,clean the
container wall
90
Up 8.02
Middle 8.07
Down 8.04
8.04 0.16
GK804
AKL,at the final
mixture,clean the
container wall
30
Up 8.06
Middle 8.06
Down 8.06
8.04 0.22
GK1701
ZnSt,at the final
mixture,clean the
container wall
90
Up 8.05
Middle 8.08
Down 8.07
8.07 0.14
从表1可以看出:混料量为30kg及90kg时,如果在初始混料时加入AKL且不清理容器壁,将对含钆粉末的混料均匀性有一定影响。主要是因为AKL使UO2粉末和Gd2O3粉末在混合过程中产生聚团,在混料器犁铧的高速旋转作用下,团聚物易黏附在混料器壁上,导致混料器中含钆物料的
氧化钆含量分布不均匀。
如果在最终混料时加入AKL且采用人工清理容器壁上附着粉末,则将使混料组分混合程度更加均匀。在混料过程中,在混料器犁铧高速旋转作用下,粉末随着犁铧两侧法线方向抛出,产生离心涡旋运动,附着在容器壁上。在混料初期,由于粉末的混合程度不够均匀,附着在容器壁上的粉末氧化钆含量也不均匀;而且犁铧与容器壁间有约5mm的间隙,附着在犁铧与容器壁之间的粉末无法在混料器中作三维“扩散”、“对流”运动,最终达到物料混合均匀。因此,采用人工清理容器壁的操作工艺后,通过人工干预,将容器壁上附着的粉末以及犁铧与容器壁间附着的粉末清理下来,参与到最终混料中,通过混料器犁铧的搅拌混合作用,使粉末混合均匀。3.2AKL在UO2-Gd2O3芯块制造过程中的降密 系数
氧化钆质量分数为8%的UO2-Gd2O3芯块密度ρ为0.987 7×10.96g·cm-3,在添加不同质量分
数的AKL成型烧结后,测定各个UO2-Gd2O3芯块的密度,得到了UO2-Gd2O3芯块密度ρ随ω(AKL)的变化关系,如图1所示。用实验数据拟合得到线性方程为ρ=-3.043ω(AKL)+98.982,相关系数为0.99。
由图1可知,UO2-Gd2O3芯块密度ρ随ω(AKL)的增加呈线性降低趋势,这反映出了AKL
的降密特性。拟合方程的斜率为-3.043,表明ω(AKL)每增加1%,UO2-Gd2O3芯块的ρ则降低约0.03×10.96g·cm-3,因此,AKL的降密系数约为3
。
图1AKL在UO
2-Gd2O3
芯块中的降密特性Fig.1Density reduction of AKL in Gd2O3-UO2pellet3.3AKL对UO2-Gd2O3芯块铀钆固溶的影响铀钆固溶(钆聚团)是UO2-Gd2O3芯块制造中
谭 耘等:UO2-Gd2O3芯块制造中添加阿克蜡的工艺条件及实验验证 第1期
重点关注的技术内容。UO2-Gd2O3生坯块包含UO2-Gd2O3、UO2、
草酸铵和AKL等多种物质,其烧结属于多相烧结。草酸铵和AKL是有机物质,在生坯块通过高温烧结炉的低温区和过渡区的前半部分时能够完全分解挥发。文献[3]研究表明,UO2-Gd2O3和UO2在1
200℃开始互溶,互溶的过程中,由于U4+离子半径远大于Gd3+
离子半径,因此烧结固溶的速度取决于铀原子的扩散速度,而AKL并未参与UO2-Gd2O3芯块的烧结过程。为考察AKL对UO2-Gd2O3芯块铀钆固溶的影响,
本文对添加不同ω(AKL)制造的UO2-Gd2O3芯块进行
了金相检测,结果如表2所列,相应的金相照片,如图2所示。
表2中,钆聚团检测结果均为0,表明添加AKL对UO2-Gd2O3芯块铀钆固溶没有影响,但添加AKL后,晶粒尺度增长的幅度有所降低,这可能是由于AKL分解挥发后留下的孔隙增大了晶界移动的阻力造成的。从表2和图2中可以看出,添加AKL使得UO2-Gd2O3生坯的烧结活性变低,减小了其晶粒的尺寸。
表2添加不同ω(AKL)制造的UO2-Gd2O3芯块的金相检测数据
Tab.2Metallographic measurement data of UO2-Gd2O3pellets fabricated by adding
different AKL contentsTest No.ω(
AKL)/10-2Grain size/μ
mMargin Middle Centre Averag
eGadolinium clump
s81601+00 0 5.8 6.1 6.0 6.0 081601+01 0.1 6.0 5.3 5.8 5.7 081601+02 0.2 5.4 4.8 5.2 5.1 081
601+03 0.3 5.5 5.8 5.9 5.7 081601+04 0.4 5.7 5.4 5.5 5.5 081601+05
0.5
5.7
5.9
5.3
5.6
0
(a)No addition of 火炬之光2洗点药水
AKL(b)ω(AK
L)=0.1%(c)ω(AK
L)=0.2
%
(d)ω(AKL)=0.3%
(e)ω(AKL)=0.4%(f)ω(AKL)=0.5%
图2添加不同ω(AKL)制造的UO2-Gd2O3芯块的金相照片
Fig.2Metallographic pictures of UO2-Gd2O3pellets fabricated by adding
different AKL contents第10卷现 代 应 用 物 理
3.4AKL对杂质元素C含量的影响
由于AKL的C含量高于ZnSt中C的含量,因此,采用AKL代替ZnSt将引入更多的杂质元素C。如果在烧结过程中C不能充分分解、挥发,可能导致芯块中C的含量增加。文献[4]指出:若在800℃以下不能彻底清除C,则对UO2芯块的烧结有不利的影响。原因是:1)C与UO2中的过剩氧作用,产生出CO陷集在闭口孔中,阻碍烧结;2)杂质C能使UO2部分地还原成金属U,U的熔点低,存在于UO2晶粒边界上,使芯块的耐辐照性能和抗水腐蚀性能恶化;3)残余C有抑制晶粒长大的作用,对获得大晶粒芯块不利。因此,UO2-Gd2O3芯块中C的质量分数不得超过0.01%。
表3为添加不同ω(AKL)制造的UO2-Gd2O3芯块中C含量的测定结果。
表3添加不同ω(AKL)制造的UO
2-Gd2O3
芯块中C的含量
Tab.3Ccontent of UO2-Gd2O3pellets fabricated
by adding different AKL contents
Test No.ω(AKL)/10-2ω(C)/10-6
81601+00 0<10
81601+01 0.1<10
81601+02 0.2 11
81601+03 0.3 11
1601+04 0.4 12
1601+05 0.5 15
从表3可以看出,ω(AKL)增加对UO2-Gd2O3芯块中C的质量分数有一定的影响,但C的质量分数都远小于0.01%的技术要求,说明在当前的生产工艺中,添加ω(AKL)控制在0.5%以内,AKL带入的C能充分分解、挥发,随尾气排出,能够满足生产要求。
4验证实验
为分析添加AKL对批量生产UO2-Gd2O3芯块理化性能的影响,在完成工艺试验研究后,进行了批量生产验证试验。
验证试验模拟大生产模式,配料量分别按混料器的最大混料量90kg和最小混料量30kg设计。配料计算时,UO2-Gd2O3芯块的预期密度为0.95×10.96g·cm-3,AKL的降密系数取3,ω(AKL)取0.35%,计算草酸铵的添加量。AKL的添加工艺为最终混料时加入,并清理容器壁。4.1密度测定结果
UO2-Gd2O3芯块的ρ一般控制在0.93×10.96g·cm-3~0.96×10.96g·cm-3,即认为满足要求。共进行了2个批次的验证试验,试验测得批次1的密度范围为0.948
4×10.96g·cm-3~0.953 8×10.96g·cm-3,平均值为0.951 2×10.96g·cm-3,标准偏差为1.31×10-3×10.96g·cm-3;试验测得批次2的密度范围为0.948 4×10.96g·cm-3~0.953 8×10.96g·cm-3,平均值为0.951 1×10.96g·cm-3,标准偏差为1.31×10-3×10.96g·cm-3。验证试验结果表明,2个试验批次的UO2-Gd2O3芯块密度均符合技术要求条件。
4.2降密系数的验证结果
AKL降密系数的计算公式为
KAKL=ρ0-ρ1-
KAOω(AO)-KGadoxω(Gadox)
ω(AKL)
(1)其中,KAKL为AKL的降密系数;ρ0为UO2粉末的基体密度;ρ1为含钆芯块的实测密度;KAO为草酸铵的降密系数;KGadox为Gadox粉末的降密系数;ω(AO)为添加草酸铵的质量分数;ω(Gadox)为添加Gadox粉末的质量分数;ω(AKL)为添加AKL的质量分数。
根据4.1节中得到的2个试验批次UO2-Gd2O3芯块的密度,计算得到AKL的降密系数分别为3.17和3.19,与工艺试验中得到的降密系数3基本吻合。
4.3UO2-Gd2O3芯块中的Gd2O3含量分析
对2个批次生产的UO2-Gd2O3芯块分别取6个样品,测定了Gd2O3的质量分数,在扩展因子为1时,批次1的Gd2O3质量分数为7.96(1±0.05)%,批次2的Gd2O3质量分数为7.99(1±0.06)%,均满足7.80%<ω(Gd2O3)<8.20%的技术要求,这表明采用AKL替代ZnSt作为润滑剂制备UO2-Gd2O3芯块,对含钆粉末的混料均匀性没有影响。5结论
通过工艺及验证试验,证明了AKL作为润滑剂,对含钆粉末的混合均匀性没有影响,采用最终混
谭 耘等:UO2-Gd2O3芯块制造中添加阿克蜡的工艺条件及实验验证 第1期
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